為降低能耗,實現(xiàn)長遠發(fā)展,近日,神木煤化工泰和公司動員全體職工出主意、想辦法,重點圍繞余熱回收利用和降低電耗為方向展開討論,由于石灰窯生產(chǎn)系統(tǒng)的廢氣系統(tǒng)溫度高達160℃,導熱油系統(tǒng)換熱前溫度為200℃,可回收利用的空間較大,經(jīng)過多次討論后,一個廢氣余熱回收利用項目——廢氣余熱回收供暖應運而生。
該項目由生產(chǎn)技術部提出改造意向后,組織石灰車間、焦化車間相關負責人多次討論,最終確定改造方案,方案確定為在1#、2#石灰窯主除塵器出口與主引風機進口間管道增設一臺氣水換熱器,將廢氣中的余熱進行換熱后給水升溫,可以滿足生活區(qū)熱水供應和冬季取暖。另外,通過換熱使廢氣溫度降低,不僅可以縮小廢氣體積,還能降低主引風機工作頻率。該項目的實施既回收了余熱,又降低了電耗。
確定改造項目后,由生產(chǎn)技術部負責出圖和技術指導,石灰車間負責換熱器的制作和安裝。生產(chǎn)部對熱水供應具體工作進行了詳細安排部署,由石灰車間負責熱水循環(huán)系統(tǒng)的管線架設,與換熱器對接工作。焦化車間負責水箱、水泵的安裝,上水管線的敷設,通往生活區(qū)熱水管線的修復工作。電儀班負責循環(huán)水泵的配線、接線等工作。
該余熱回收取暖改造項目9月26日全面展開施工,在保證好生產(chǎn)穩(wěn)定運行的前提下,維修人員加班加點趕工期,在焦化車間維修人員短缺,石灰車間架設管線跨度大等重重困難下,大家還是按計劃完成了任務。特別是在系統(tǒng)即將完工的當天,曾3次下起了小雨,守在現(xiàn)場的焦化車間主任、石灰車間副主任和緊張作業(yè)的維修人員,沒有一絲的松懈,最終,經(jīng)過大家的共同努力,熱水系統(tǒng)試水工作順利完成,設備運行正常。
經(jīng)初步估算,此次技改項目的完成,每年為泰和公司節(jié)省電耗約215萬度,降低能耗約264.23tce/年。(王福平)