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能源公司:中間倉除塵灰再利用實現(xiàn)經(jīng)濟環(huán)保效益雙提升
發(fā)布時間:2023-06-27       瀏覽量:2765      分享到:
近日,神木煤化工能源公司原料車間氣燒窯中間倉除塵灰經(jīng)過小技改進行重復利用,經(jīng)過一個月的運行效果明顯,在改善環(huán)境的同時,極大地降低了能耗,實現(xiàn)了經(jīng)濟、環(huán)保效益雙提升。
據(jù)悉,在原料車間石灰的生產(chǎn)過程中,經(jīng)過振動篩、給料機、皮帶運輸,在此過程產(chǎn)生了大量的石灰粉末,初步統(tǒng)計一天產(chǎn)生約3噸石灰粉末,這些石灰粉末通常都是經(jīng)過除塵器過濾后當廢灰處置,低價外銷,甚至有時還要出運費外倒,導致原材料浪費,并且在卸灰時現(xiàn)場揚塵難以控制。能源公司堅持循環(huán)再利用的原則,綜合考慮降本增效的經(jīng)濟效益和現(xiàn)場工作環(huán)境改善,基于石灰粉末壓球工藝,對中間倉除塵灰卸灰閥進行改造,讓石灰粉末由除塵器卸出經(jīng)過皮帶運送至壓球裝置的灰倉壓球,壓好的石灰球隨著皮帶被輸送至電石生產(chǎn)裝置的料倉。
據(jù)統(tǒng)計,每天產(chǎn)生3噸石灰粉末壓成3噸的石灰球,石灰單價以430元/噸計算,每月可節(jié)約90噸石灰,可省約3.8萬元。同時,整個過程處于封閉或半封閉的空間,也切實解決了石灰粉末的揚塵問題,實現(xiàn)了經(jīng)濟、環(huán)保效益雙提升。(鄭 靜)